蒸汽系統優化和節能降耗措施
時間:2022-10-27 02:57:02
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摘要:某煉廠通過提高中壓蒸汽壓力、減低低壓蒸汽壓力、提高催化原料殘炭、優化換熱流程、優化塔的工藝參數等措施,停運了運動力站鍋爐,實現了零鍋爐運行。
關鍵詞:提質增效;停運鍋爐;催化;優化節能
某大型煉廠現有20多套主體煉油裝置,自投產以來,通過不斷優化生產技術和管理措施,生產經營取得了良好的效果。目前,煉廠緊盯“管理增效、優化增效、經營增效”三大重點開展提質增效行動,在蒸汽優化方面,專門成立了蒸汽系統優化攻關小組,對蒸汽系統的優化運行工作進行總體部署,優化裝置產汽能力,降低蒸汽消耗量,節能效果明顯,成功地將唯一運行的一臺鍋爐停下來,實現了零鍋爐運行的良好模式。
1蒸汽系統構成
該煉廠動力部設有3臺130t•h-1的鍋爐,和一臺最大耗汽量100t•h-1的汽輪發電機,優化前是一爐一機運行模式,正常生產中鍋爐負荷維持在40~50t•h-1左右。動力站、催化、硫磺回收分別設有減溫減壓器。蒸汽管網分為3個等級,分別是:中壓蒸汽管網,壓力3.5MPa;低壓蒸汽管網,壓力1.0MPa;低低壓蒸汽管網,壓力0.45MPa。中壓蒸汽產汽用汽示意圖見圖1,低壓蒸汽產汽用汽示意圖見圖2,低低壓蒸汽產汽用汽示意圖見圖3。
2蒸汽系統優化節能措施
2.1中壓蒸汽系統的優化節能措施。某煉廠中壓蒸汽主要供各加氫裝置汽輪機、塔底加熱及常減壓裝置爐管注汽使用。對全廠每個汽輪機的進汽量進行統計后發現,在同樣的功率、不同的蒸汽參數下,汽輪機的進汽量不一樣,蒸汽參數越高,蒸汽可利用的能量越大,蒸汽汽輪機的做工能力越強,因此決定將中壓蒸汽壓力盡量控制得高一些,使汽輪機的做工效率更高。與全廠蒸汽用戶對接后,將全廠中壓蒸汽壓力由原來的3.25~3.45MPa,調整到3.47~3.5MPa,中壓蒸汽壓力平均提高了0.22MPa,節約蒸汽用量約8t•h-1,保障了全廠蒸汽更優的工況。為了讓催化能夠多產蒸汽,煉廠決定改變催化原料的性質,通過調整渣油加氫裝置反應器的反應條件,進行催化原料重質化生產,逐步將催化原料的殘炭由5.5%提至6.6%左右,催化裝置可增產中壓蒸汽40t•h-1。柴油加氫、蠟油加氫、渣油加氫裝置通過降低氫油比、降低循環氫壓縮機轉數等措施,可節約中壓蒸汽消耗6.5t•h-1。蠟油加氫裝置通過優化操作,降低了汽提塔的汽提蒸汽量,可降低中壓蒸汽使用量0.5t•h-1。2.2低壓蒸汽系統的優化節能措施。根據凱恩有效能和朗肯循環理論,溫度相同時,高壓蒸汽的㶲比低壓蒸汽的㶲大,降低汽輪機背壓蒸汽的壓力,可以提高汽輪機的熱效率,在輸出功率一定的前提下,可以降低汽輪機的蒸汽消耗量。從提高能效的角度考慮,1.0MPa蒸汽管網的壓力越低,1.0MPa等級的蒸汽透平的汽耗率越低;1.0MPa蒸汽管網壓力越低,單位質量的1.0MPa加熱蒸汽可以提取的過熱和潛熱段能量越大。優化前,公司低壓蒸汽壓力控制在1.0MPa左右,為了達到節能的效果,研究后,決定將低壓蒸汽壓力適當降低,由1.0MPa降低至0.95MPa左右,優化后,汽輪機中壓蒸汽的消耗降低了3t•h-1。經大檢修后,煉廠只有常減壓裝置加熱爐還在燒燃料油,而燃料油系統的運行不僅需要泵來輸送,還需要投用伴熱,大大增加了裝置的電耗與汽耗。為此公司在燃料油系統上做了兩個優化,一是各生產部門排查各自的燃料油系統,將各裝置界區內的燃料油管線處理干凈,停用燃料油伴熱;二是與常減壓裝置溝通,核算完常減壓裝置常壓爐、減壓爐的熱負荷后,停用燃料油系統,同時停掉了整個廠區燃料油系統的伴熱。由于該煉廠位于南方,即使是在冬天最冷的時候氣溫也在零度以上,所以在蒸汽的優化工作中,對輕質油品的伴熱也進行了優化,節約了大量的低壓蒸汽。近期蠟油加氫裝置提至滿負荷運行,裝置組根據當前的運行狀況,對換熱工藝進行了優化,將柴油循環量由120t•h-1提高到128t•h-1,多產低壓蒸汽2t•h-1。2.3低低壓蒸汽系統的優化節能措施。硫磺回收聯合裝置是低低壓蒸汽的用汽大戶,公司對700t•h-1和600t•h-1溶劑再生裝置進行了多次優化,打破工藝包和設計院所提供的運行參數,分階段降低蒸汽耗量。按照設計參數,兩套大溶劑再生裝置的塔底壓力控制在0.12MPa左右,塔底溫度控制在123℃左右,塔頂回流量34~38t•h-1,塔底蒸汽用量為167t•h-1。初期,裝置負荷82%的工況下,所耗蒸汽為144t•h-1,經過一段時間的運行觀察和分析,結合流程模擬軟件,裝置組發現在塔壓和底溫按照設計值運行的情況下,塔頂回流量實際上是偏大的,過多的回流冷液返塔會降低塔壓,導致需要提高蒸汽用量來維持塔壓,最終造成蒸汽的循環浪費。公司決定調整塔內各參數,以降低蒸汽浪費。通過反復研究,逐漸將塔壓降至0.10MPa,底溫控制在121℃左右,并嚴格控制塔頂溫度和酸性氣的抽出閥位。經過優化,在保證貧液產品合格、滿足上游裝置使用的前提下,最終塔底蒸汽用量控制在113t•h-1以下,降低了約31t•h-1的低低壓蒸汽用量。僅此項優化措施,每年可節約蒸汽成本人民幣1700多萬元。目前,兩套大溶劑再生裝置的塔底壓力已經優化為0.08~0.09MPa,底溫120.5℃,回流量優化至10~18t•h-1,蒸汽單耗小于0.09t蒸汽•(t胺液)-1,處于國內領先水平。這些前期的優化措施,提高了全廠蒸汽的富余量,為停運鍋爐作出了積極準備。2.4降低減溫減壓器的損失。蒸汽的減溫減壓會造成蒸汽品質的下降和浪費,是公司希望降低的部分,因此應盡量減少減溫減壓器的運行。公司的中壓蒸汽減到低壓蒸汽裝置中,在催化與動力部分別設有1臺減溫減壓器,優化前,2臺減溫減壓器同時運行,而低壓蒸汽只有十幾噸的缺陷,造成蒸汽品質下降與浪費。優化后,停用動力站的減溫減壓器,由催化裝置來控制低壓蒸汽管網壓力。由于補汽量小,催化減溫減壓器也停用了,只減壓不減溫,直接補進低壓蒸汽管網,大大降低了減溫減壓器帶來的損失。同時停用了專供減溫減壓器降溫的6000V補水泵,降低了大量的電耗。
3停動力站鍋爐運行存在的隱患及對策
在單臺鍋爐的運行模式下,蒸汽管網壓力靠鍋爐和汽輪發電機共同調節,停爐后,在無雨的天氣條件下,蒸汽管網壓力靠汽輪發電機來調節。停爐前,鍋爐運行維持在40t•h-1,汽輪發電機發電用汽量已達80t•h-1;停爐后,汽輪發電機的發電用汽量也有40t•h-1,無雨情況下蒸汽管網只有5~20t•h-1的浮動,用汽輪發電機調節蒸汽壓力,足以滿足生產。3.1雨天工況對蒸汽管網壓力的影響根據以往的生產經驗,暴雨天氣下因降雨量及降雨時間的不同,蒸汽波動會明顯增加,波動范圍通常為0~80t•h-1(包含中壓、低壓、低低壓蒸汽波動)。其中,3.5MPa蒸汽會多消耗18t•h-1,主要是催化等裝置的產汽減少;1.0MPa低壓蒸汽消耗增加40t•h-1,通過催化減溫減壓20t•h-1到低低壓蒸汽管網。0.4MPa低低壓蒸汽消耗增加20t•h-1,主要是催化、異構化等裝置消耗增加。為此,相應的對策有以下幾條:1)蒸汽波動在20~35t•h-1時(汽輪機逐漸失去調節功能),硫磺風機透平30min內切換到2臺電機運行,可節約中壓蒸汽15t•h-1(溶劑再生使用低低壓蒸汽過剩時,優先退出)。2)蒸汽波動在35~65t•h-1時,催化裝置的2臺CO鍋爐增加燃料氣用量,15min內增產中壓蒸汽10t•h-1;重整鍋爐30min內增產中壓蒸汽25t•h-1,并逐步關閉3.5MPa蒸汽界區閥門自保。如果蒸汽壓力仍有不足,儲運罐區15min內關閉加熱蒸汽閥門,減少15t•h-1低壓蒸汽量,同時控制火炬消煙蒸汽、擴散蒸汽閥門的開度不大于30%。3)蒸汽波動在65t•h-1以上時,根據蒸汽缺口,按照芳烴抽提、柴油精制、柴油改質、蠟油加氫的順序依次緊急停工處理。3.2催化停工對蒸汽管網壓力的影響催化裂化裝置是公司的產汽大戶,公司所產的中壓蒸汽在610t•h-1左右,其中430t•h-1的中壓蒸汽由催化裂化裝置產出,動力部單臺鍋爐的產汽量最大只有145t•h-1,所以在催化緊急停工的工況下,鍋爐是否停運對整個蒸汽管網來說意義不大。對策:此時中壓蒸汽系統管網的產汽量為45t•h-1,為了保證常減壓裝置不停工,需要芳烴抽提、氣分、MTBE、汽油加氫、汽油醚化、渣油加氫、蠟油加氫、柴油加氫、柴油改質、石腦油加氫、硫磺、重整等裝置緊急停工。
4結論
通過實施提高中壓蒸汽壓力、降低低壓蒸汽壓力、提高催化原料殘炭、優化換熱流程、優化塔的工藝參數等措施,共節約用汽60t•h-1左右,成功將唯一運行的1臺鍋爐停運下來,實現了煉油廠的零鍋爐運行,為公司“提質增效”專項行動打下了良好的開端。
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作者:支雅如 單位:中國石油廣西石化公司
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