助燃風機節能技術的優化
時間:2022-06-20 11:27:10
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摘要:針對新鋼熱連軋廠1#、2#加熱爐燃燒系統兩臺并聯運行的供風風機,由于所需風量和風壓發生變化時,會影響調節閥進風大小,造成助燃空氣過剩,浪費了大量的能源,本文對風機負荷平衡進行了技術攻關,重點是調整風壓的調節程序及風門開度前饋控制。經過攻關,達到了預期的節能效果。
關鍵詞:雙風機并聯運行;風壓控制;變頻器
新鋼集團公司熱連軋廠1#、2#加熱爐燃燒系統,設計由兩臺風機給1個加熱爐供風,共4臺風機。系統采用風機進風口調節風壓和風量的設計。1#、2#加熱爐燃燒系統每臺風機的出風口都設置有1個電動切斷閥,當風機停用時自動關閉,以防止空氣倒灌入風機,而需要風機啟動時又能快速打開。原加熱爐燃燒系統所需風量和風壓發生變化時,由助燃風機的入口調節閥對系統風量和風壓進行調節,因為風機為工頻滿負荷運行,依靠調節閥控制進風的大小,仍然會引起助燃空氣過剩,造成燃燒不充分,只能進行放散,不僅浪費了大量的能源,而且對大氣也造成一定的污染。
1存在的問題
2015年公司為減少能源浪費,對助燃風機進行了變頻器控制系統改造,引進了廣州智光公司的“高壓智能變頻節電系統”,對熱連軋廠2座加熱爐助燃風機進行了節能改造,該產品運用“功率裂變”與高壓“再生”技術,主要應用于風機、泵類負載場合。但這次設備技術改造完成后,試生產就發現不能滿足節能要求,當變頻器控制系統對風機進風口調節風壓和風量時,熱負荷一波動,風機就出現串風、喘振現象,根本無法根據風壓進行頻率自動調節,為了維持生產,熱連軋廠只能把變頻器的頻率一直設定在50Hz上運行,改造項目遲遲無法投入運行。
2問題分析
(1)兩臺型號相同的風機并聯后,最大風量可達到兩風機總風量的90%左右。風機的性能曲線和管網特性曲線的交點稱為工作點,風機運行的工作點應該在穩定的區域,兩臺性能相同的風機并聯工作,他們的性能曲線可能基本相同,但它們的管網特性曲線也非常重要。分析發現,1#風機的直管段比2#的長4米多,2臺風機的管網特性不相同,風機的工作點相差很大。兩臺性能相差很大的風機并聯工作,容易引起倒灌和喘振現象。如圖一所示。圖一助燃風機工藝圖(2)助燃風機采用變頻調節風機風量,對于離心式風機來講,風機的風量與轉速成正比,風機的風壓與轉速的平方成正比,風機的軸功率與轉速的立方成正比。如果風機轉速降一倍,提供的風量也降一倍,風壓會變為原來的1/4,轉矩將變為用來的1/8。轉矩減小將使風機運行的工作點進入不穩定區。圖二中所示的曲線1在低速時的負載轉矩比額定轉矩小很多,如果用風量大幅度調整必然會引起風機進入性能不穩定區。
3兩臺風機負荷平衡攻關經過分析
2臺風機并聯運行,只要是熱負荷發生變化(特別是變小),兩臺風機各自的工作點就發生變化,進入到不穩定區。壓力高的風會向壓力小的風機一邊倒流,使能力小的風機不但不能送風反而灌風,因而依靠頻率PID調節風壓就顯得太單調,不能滿足工藝控制要求了,因此我們采取了以下攻關措施對風機負荷平衡進行了攻關。(1)修改風壓自動調節程序,根據燃燒所需風量,進行速度分程控制(見表一)。表一風量與風壓給定值對照表在熱負荷不同的情況下,單純運用風壓控制不能滿足控制要求,還需要考量用風量,把各段支管的風量進行累加作為總的用風量。用風量不同,變頻器風壓PID調節自動調節的給定也不同,同時用風量也作為入口風門調節的依據。(2)對各燒嘴助燃空氣閥位的手動給定進行斜坡控制。加熱爐操作人員習慣在減風過程中,直接把閥位由90%減到10%,這樣會引起用風量和風壓激烈波動,自動控制系統無法正常調整過來,從而打破了2臺風機的負荷平衡狀態。只要在程序中把空氣閥位的手動給定進行斜坡控制,在不影響操作人員習慣的基礎上,減少人為操作引起的激烈熱負荷變化,風壓控制的擾動減小,系統更加穩定。(3)風門開度前饋控制。在急劇減風情況下,風機容易產生憋壓和灌風,這就需要應用入口調節閥的開度進行前饋控制,用風量一減少就直接把風門開度調到設定值(見表二),不需要經過自動調節系統,提高了響應速度。表二風量與入口調節閥開度對照表通過控制程序的優化,對用風量的變化率進行監控,用風量一減少就直接把風門開度調到對照表中的設定閥位,不需經過PID計算,提高了響應速度。控制入口閥門的大小直接就控制了風量和風壓,避免風機的工作點運行到不穩定區。正常工況下,變頻器和調節閥都在PID調節。(4)風壓的過程值和給定值都經過開方處理后,作為轉速PID調節的給定和過程值進行控制,控制的精度更好。(5)對P參數進行量化給定,當熱負荷的變化率不同時P參數也不同。
4結束語
在冶金系統耗能設備中,針對不同的工藝情況做到精細化控制,生產效益就有很大的提升空間,加熱爐雙風機變頻器改造后通過控制系統優化,節能效果達到40%,實現了節能改造的預期目標。
作者:蔡建輝 黃光輝 陳衛軍 王淑華 單位:新鋼集團公司
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