變頻節(jié)能技術(shù)在帶式運(yùn)輸機(jī)的運(yùn)用
時(shí)間:2022-01-15 03:27:10
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摘要:針對(duì)目前帶式運(yùn)輸機(jī)存在效率低、能耗大、無(wú)法自動(dòng)調(diào)速的問(wèn)題,提出一種基于PLC的帶式運(yùn)輸機(jī)變頻調(diào)速節(jié)能自動(dòng)控制系統(tǒng),并給出系統(tǒng)的整體方案:其硬件設(shè)計(jì)包括控制器、電子皮帶秤、帶速傳感器、料位計(jì)、變頻調(diào)速單元,軟件設(shè)計(jì)主要是PLC控制程序的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。目前該變頻調(diào)速系統(tǒng)已被應(yīng)用到礦井帶式運(yùn)輸機(jī)上,大大節(jié)省了能耗,提高了自動(dòng)化水平。
關(guān)鍵詞:帶式運(yùn)輸機(jī);變頻調(diào)速;節(jié)能;自動(dòng)化;應(yīng)用價(jià)值
帶式運(yùn)輸機(jī)作為煤礦的重要運(yùn)輸設(shè)備,目前正在向著長(zhǎng)距離、大容量、快速度的方向發(fā)展,其良好的穩(wěn)定性和可靠性在煤礦運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)揮了非常重要的作用[1]。帶式運(yùn)輸機(jī)在煤炭運(yùn)輸過(guò)程中存在很大的不均衡性,不能保證煤量時(shí)時(shí)相同,而不同運(yùn)輸煤量下電動(dòng)機(jī)的效率是不相同的;同時(shí),目前大部分運(yùn)輸機(jī)的運(yùn)輸速度是恒定值,即便是在輕載或者空載情況下,運(yùn)輸機(jī)也將始終以額定功率進(jìn)行運(yùn)輸,在這種情況下,電動(dòng)機(jī)做功效率低,致使大量電能被白白損耗,增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本[2]。帶式運(yùn)輸機(jī)的電能消耗在煤礦運(yùn)營(yíng)成本中一直占有較高的比重,因此,對(duì)帶式運(yùn)輸機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造。
1變頻調(diào)速節(jié)能控制系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)
圖1所示為帶式運(yùn)輸機(jī)變頻調(diào)速節(jié)能控制系統(tǒng)整體方案示意圖。整個(gè)系統(tǒng)由地面調(diào)度中心、井下PLC控制器、變頻調(diào)速單元、電子皮帶秤、帶速傳感器、料位計(jì)、帶式運(yùn)輸機(jī)、CAN總線通信電路等組成。其中,地面調(diào)度中心包括上位機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器,負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸機(jī)的帶速、煤量等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)在線顯示,同時(shí)具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、報(bào)表打印、超限報(bào)警提示等功能;PLC主控制器承擔(dān)承上啟下的功能,負(fù)責(zé)接收來(lái)自檢測(cè)單元的數(shù)據(jù)信息,一方面進(jìn)行智能分析處理,將其上傳給地面調(diào)度中心,另一方面根據(jù)處理結(jié)果輸出控制頻率來(lái)控制變頻調(diào)速單元調(diào)節(jié)速度、設(shè)備啟停等;檢測(cè)單元由帶速傳感器、電子皮帶秤、料位計(jì)組成,負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸機(jī)的帶速、煤量信息進(jìn)行監(jiān)測(cè),傳輸給PLC控制器,檢測(cè)信息皆為模擬量信號(hào),需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換才能送入PLC模塊;變頻調(diào)速單元是執(zhí)行設(shè)備,PLC控制器按照預(yù)先設(shè)定的控制策略輸出控制頻率,變頻調(diào)速單元負(fù)責(zé)接收來(lái)自PLC控制器的頻率控制信號(hào),輸出對(duì)應(yīng)的電壓驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)的各種調(diào)速功能。
2變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)具體原理分析
變頻調(diào)速節(jié)能控制系統(tǒng)主要是通過(guò)檢測(cè)單元對(duì)帶速、運(yùn)輸煤量進(jìn)行檢測(cè),經(jīng)反饋對(duì)比輸出合適的控制信號(hào)控制變頻調(diào)速單元,由變頻調(diào)速單元驅(qū)動(dòng)運(yùn)輸機(jī)電機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)速節(jié)能。公式(1)為帶式運(yùn)輸機(jī)交流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速表達(dá)式[3]:n=60f(1-s)p.式中:n為電動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速,f為電動(dòng)機(jī)的電源頻率,s為電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)差率,p為電動(dòng)機(jī)定子繞組極對(duì)數(shù)。p是電動(dòng)機(jī)的固有屬性,固定不變。根據(jù)公式(1)可以知道,帶式運(yùn)輸機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速n與其電源的工作頻率f是成正比例關(guān)系的,可以通過(guò)改變電機(jī)的電源工作頻率f來(lái)實(shí)現(xiàn)電機(jī)的調(diào)速。我國(guó)的額定工頻為50Hz,那么通過(guò)PLC控制器控制變頻調(diào)速單元可為運(yùn)輸機(jī)電機(jī)提供工作頻率在0~50Hz范圍內(nèi)變化的電源,電機(jī)轉(zhuǎn)速可在此范圍內(nèi)自由調(diào)節(jié),具備很寬的調(diào)速范圍。
3硬件設(shè)備選型分析
PLC在帶式運(yùn)輸機(jī)變頻調(diào)速節(jié)能控制系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)頻率控制、時(shí)序控制、邏輯控制和順序控制等功能。本文采用西門(mén)子公司的S7-300系列PLC作為變頻調(diào)速系統(tǒng)的核心控制器,變頻調(diào)速單元與PLC控制器之間通過(guò)PROFIBUS總線方式來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。控制系統(tǒng)包括CPU模塊315-2DP、電源模塊PS307、通訊模塊CP343-1。由于檢測(cè)單元皆為模擬量信號(hào),故采用模擬量輸入模塊SM331。電子皮帶秤主要負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸煤量進(jìn)行檢測(cè),將其安裝在帶式輸送機(jī)上距離機(jī)頭500m處。本文采用ICS-XB型井下電子皮帶秤計(jì)量系統(tǒng),該檢測(cè)系統(tǒng)計(jì)量精度高、功能強(qiáng)大、污染小,符合煤礦對(duì)設(shè)備性能的要求。當(dāng)煤炭從秤體通過(guò)時(shí),煤炭的重量會(huì)通過(guò)皮帶與稱重托輥?zhàn)饔糜诜Q重傳感器,最終將檢測(cè)出的重量信號(hào)通過(guò)PLC控制器上傳給地面上位機(jī),重量信號(hào)皆為瞬時(shí)煤量值。帶速傳感器負(fù)責(zé)測(cè)量皮帶的運(yùn)輸速度,用于實(shí)現(xiàn)速度信息反饋,為速度調(diào)節(jié)提供支持,同時(shí)實(shí)現(xiàn)低速打滑、超速等保護(hù)功能。將其安裝在下側(cè)皮帶與其緊密接觸。帶速傳感器選用HQ-SD40JW型速度傳感器。料位計(jì)負(fù)責(zé)測(cè)量煤倉(cāng)內(nèi)原煤的儲(chǔ)量,通過(guò)非接觸方式對(duì)煤倉(cāng)中原煤高度變化進(jìn)行實(shí)時(shí)連續(xù)檢測(cè),系統(tǒng)采用NIVELCO一體式超聲波料位計(jì)。變頻調(diào)速單元作為執(zhí)行輸出設(shè)備,考慮到安全性、經(jīng)濟(jì)性及可靠性,系統(tǒng)選德國(guó)ABB公司ACS800變頻器作為驅(qū)動(dòng)變頻調(diào)速單元,具體型號(hào)為ACS800-07,為高-高結(jié)構(gòu),實(shí)際參數(shù)為額定電流160A,可承載負(fù)載為2800kW以內(nèi)。變頻器采用直接轉(zhuǎn)矩控制方式(DTC),并通過(guò)主從控制方式來(lái)驅(qū)動(dòng)帶式運(yùn)輸機(jī),采用一拖一的配置方式,由兩臺(tái)變頻器同步驅(qū)動(dòng),主從變頻器之間通過(guò)光纖通信方式進(jìn)行控制信號(hào)傳輸,PLC控制器傳來(lái)的控制信號(hào)只需作用在主變頻器即可,主變頻器通過(guò)光纜將從變頻器的控制信號(hào)傳送過(guò)來(lái)。而變頻器帶有PROFIBUS/MODBUS485通訊接口,用于與PLC控制器實(shí)現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)傳輸,變頻器將自身功率因數(shù)、輸出頻率、輸出電壓等參數(shù)傳輸給至PLC,PLC將頻率控制信號(hào)傳輸給主變頻器[4]。
4PLC控制程序設(shè)計(jì)
采用編程工具STEP7對(duì)PLC控制器進(jìn)行程序開(kāi)發(fā),編程方式為梯形圖方式。為提高程序執(zhí)行效率,簡(jiǎn)化開(kāi)發(fā)過(guò)程,采用模塊化設(shè)計(jì)思路,由主程序來(lái)調(diào)用子程序進(jìn)行控制。PLC控制程序由主程序、軟啟動(dòng)控制子程序、帶速測(cè)量子程序、煤量測(cè)量子程序、變頻調(diào)速子程序、功率平衡子程序、緊急停車(chē)子程序、故障預(yù)警子程序、故障保護(hù)子程序等組成。其中軟啟動(dòng)控制子程序、變頻調(diào)速子程序、功率平衡子程序、緊急停車(chē)子程序等是針對(duì)變頻器開(kāi)發(fā)的。圖2所示為控制系統(tǒng)的主程序流程框圖。
5節(jié)能效果分析與總結(jié)
經(jīng)過(guò)改造后,該變頻調(diào)速節(jié)能控制系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用到本部礦井的帶式運(yùn)輸機(jī)上,取得了很好的節(jié)能效果。改造之前,帶式運(yùn)輸機(jī)一直以恒定速度進(jìn)行工作,故每時(shí)每刻消耗的功率都是一樣的,皆為額定功率。經(jīng)統(tǒng)計(jì),改造前年消耗電量約為3428000kW•h,改造后,運(yùn)輸機(jī)帶速由實(shí)時(shí)運(yùn)量來(lái)給定,年消耗電量約為1945600kW•h,經(jīng)計(jì)算,采用變頻調(diào)速控制系統(tǒng)后,年用電量比改造前降低了約1482400kW•h,節(jié)能效率達(dá)到了約43.2%,效果十分明顯。
參考文獻(xiàn)
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作者:張冰峰 鄭鎖珍 單位:山西省節(jié)能中心有限公司
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