超長鉆孔樁成孔施工技術探究
時間:2022-03-25 08:43:56
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【摘要】主要通過對魚山大橋超大超長樁基成孔施工過程及工效進行討論,簡述了在海洋性環境中超大直徑、超長鉆孔樁成孔質量關鍵控制,為今后類似工程施工提供借鑒。
【關鍵詞】海洋環境;超大直徑;樁基礎;回旋鉆
1引言
隨著我國公路橋梁建設的發展,樁基礎逐漸朝著大、長的方向邁進,特別是在海洋環境中,超大直徑、超長樁基礎的應用已經越來越多,要求也越來越高。目前橋梁施工中準2.5~準3.0m的樁基已經較為普遍,準3.5~準4.0m的樁基也開始應用于各大橋梁建設中;但隨著樁基礎不斷的加大、加深,要求越來越嚴,施工難度越來越大,常規的樁基施工方法出現了越來越多的局限性,導致施工效率緩慢。本文結合魚山大橋準5.0~準3.8m鋼管復合樁的施工實踐,對海洋環境下超大超長樁基成孔施工進行了研究,為今后海上鉆孔樁施工提供良好示范。
2工程概況
魚山大橋共有樁基187根,其中大直徑樁基有153根,樁徑2.2~5.0m,樁長最長為148m。橋位區地質較差,覆蓋層上部主要為淤泥、淤泥質土、軟~流塑狀黏性土,工程性質差;下部為中密~密實沖海積的粉砂、細砂為主,一般厚度較大,地層較為連續,底部為粉質黏土、圓礫等;下部基巖面起伏大。本文以大橋45#樁基為例(直徑5.0~3.8m,樁長126m),其地質情況如表1所示。在這種地質情況下,要滿足施工如此超長超大直徑變徑樁必須解決以下幾點問題:1)必須選擇一種可行的鉆孔設備,能具備較大的扭矩和控制措施,確保能夠順利成孔;2)橋址偏遠,淡水供應困難,無法采用淡水進行造漿且不合實際,若采用海水進行造漿,必須選擇一種合理的配比來保證泥漿性能;3)地質條件較差,鉆進過程中存在卡鉆、塌孔等風險,必須事先做好防范措施,防止事故發生及事故擴大[1]。
3成孔施工控制
3.1鉆孔設備選型。在孔深超過80m,樁徑超過3m,沖擊鉆已經很難滿足施工要求,且施工工效緩慢。經過多方比選,根據樁基樁徑、樁長以及實際地質情況,項目部選擇了國內最大的ZJD5000型反循環回旋鉆機用于成孔施工,其最大扭矩可達450000N•m,鉆孔深度可達200m,滿足施工需要。根據樁徑及實際地質情況,鉆機配備2個刮刀鉆[準5m和準3.8m用于護筒內外覆蓋層鉆進,加配重錘重達600kN(60t)]和1個滾刀鉆進行鉆孔[準3.8m用于巖層內鉆進,加配重錘重達800kN(80t)]。合理的配備鉆頭是提高鉆進效率、保證鉆孔質量的關鍵因素,如圖1、圖2所示。3.2泥漿配比確認控制。泥漿在鉆孔過程中主要起維護孔壁穩定、排渣清孔以及冷卻鉆頭和潤滑的作用,因此,泥漿的性能是決定成孔質量的關鍵。由于受環境限制,泥漿采用定制膨潤土加海水進行造漿,為保證泥漿性能,在開鉆前進行配合比實驗,將所用原材料分為2類,第一類用于裸巖鉆孔:海水、膨潤土與純堿;第二類用于海泥覆蓋層:海水、海泥、膨潤土與純堿。參數如表2所示。3.3設備布置。海洋環境中,由于ZJD5000型回旋鉆機占地較大、配套設備較多,受場地制約因素很大,因此,合理的設備擺放不但能提高鉆孔工效,同時也能防止鉆孔事故的發生。3.4鉆進過程控制。3.4.1泥漿指標控制。鉆進時,首先慢速鉆進,在護筒內添加定制膨潤土進行造漿,當鉆進至護筒底口時更換準3.8m鉆頭繼續鉆進,鉆進至巖層時再更換。滾刀鉆頭。由于本樁地質復雜,在鉆進過程中,需要隨時對泥漿指標進行檢測,并且根據不同的地質及時調整泥漿指標,保證鉆孔順利。詳細參數如表3所示。3.4.2鉆速控制鉆孔過程中根據不同地層,調整鉆壓、鉆速:一般松散粉細砂層,應采用低擋慢速;在板結砂(礫)層,宜采用中擋中速,并適當增加鉆壓。始終保持減壓鉆進(孔底承受的鉆壓控制在鉆具重力之和(扣除浮力)的80%以下),確保成孔質量[2]。鉆孔過程中詳細參數見表3。3.4.3垂直度控制。由于本樁長達126m,且入巖深度超過7m,為保證樁基的垂直度,主要采取了以下2個措施:1)鉆進過程中,在鉆頭上部加設配重,使鉆具在重力的作用下始終垂直向下,并在配重頂端增加扶正器,扶正器與鉆頭直徑相同,通過鉆頭與扶正器上下孔同心圓保證鉆孔的垂直度。2)由于鉆進過程中,鉆機可能產生震動,為確保鉆機轉盤始終保持水平,每加1~2節鉆桿,檢查一次鉆機水平度和鉆桿垂直度。一旦出現情況,立刻停鉆調整。3.4.4其他保證措施。除上述主要控制因素外,在鉆進過程中還因注意以下幾點:1)始終保持護筒內水頭高度高于高潮位,防止出現塌孔,串孔現象;2)鉆進過程中,注意對護筒周圍進行防護,防止雜物(一般維修工具、鐵片、鋼筋概率較大)掉入孔內,影響成孔效率;3)鉆進過程中,一旦鉆機設備發生故障,維修時間較長,此時容易引發孔內事故,因此,必須對鉆進及配套設備定期進行維護,保證鉆孔的連續。4)及時清理渣箱中的沉渣,確保排渣效率;勤測泥漿指標,保證泥漿循環質量。3.4.5成孔工效。通過在鉆孔過程中一系列措施,45#樁基順利成孔,經超聲波測壁儀檢測孔徑、孔深、垂直度以及沉渣均滿足設計要求,質量合格。本次鉆孔工共耗時22d,其中,鉆桿接長耗時19.5h,鉆孔耗時476h,具體工效如表4所示。
4結語
魚山大橋直徑3.8~5m變徑樁為目前國內公路橋梁中最大樁基,這種樁基簡化了橋梁基礎結構形式,提高了施工效率,同時對質量要求也非常之高。目前,本工程超大直徑樁基已全部完成,經檢驗,全部為I類樁。通過實踐表明,在鉆進過程中,良好的作業環境、充分的施工準備、合理的泥漿配比以及強有力的保障措施,可大大節省鉆孔時間,保證成孔質量。
【參考文獻】
【1】盛華,陳龍劍,孟慶浩.準3.8m超大直徑超長鉆孔樁成孔施工[J].橋梁建設,2010(Z1):36-37.
【2】肖漓境,汪澤均.超大直徑深樁基施工技術[J].湖南交通科技,2015(6):44-46.
作者:慈張高 劉兵 單位:中交二航局第四工程有限公司
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