提釩轉爐懸掛裝置論文

時間:2022-08-01 08:18:00

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提釩轉爐懸掛裝置論文

通過對轉爐懸掛裝置特點進行研究,從而找出影響安裝過程的關健因素,對其加以控制,使安裝一次成功,確保了安裝質量,提前了工期,創造了效益。

一、概述

煉鋼廠4#轉爐建于1995年,它與1、2、3#轉爐最大的區別是整個爐殼為全懸掛式結構,其結構如圖一示,在整個生產過程中,爐體的全部重量全部由三個球鉸支承。

(圖一)

當爐口向上時,整個爐體的重量經卡板傳到球面墊,然后再到球鉸螺栓,到球鉸銷軸,最后傳到托圈,此時,托圈受壓;當爐口向下時,整個爐體的重量經球鉸螺栓到球鉸銷軸,再傳到托圈吊耳,在這種情況下,托圈受拉力。這兩種情況下的受力情況如圖二及圖三示。

(圖二)

爐口向上時托圈所受的壓力比爐口向下時托圈受的拉力要大,大約多1罐鋼水的重量。

(圖三)

二、整體懸掛式爐殼的優點

由于整體懸掛式爐殼獨特的結構形式,因此,在受力情況上有許多優點。當爐殼受熱膨脹或爐體傾斜時,球面墊與球面座之間產生輕微滑動,在爐殼與球鉸螺栓之間不會產生應力集中,從而增加了爐殼的使用壽命,選取卡板中間面作為研究平面,垂直于銷軸方向,當最大變形時,卡板變化可達46.7mm;順著球鉸銷軸方向,變化可達24.6mm,分別如圖四及圖五示。

(圖四)

三、整體懸掛式爐殼的安裝難點

由于整體懸掛式爐殼在使用過程中的優點,因此,在安裝過程中對懸掛裝置有一些特殊的要求,當爐子處于零位,即爐口向上時,球鉸螺栓保持豎直狀態,球鉸卡板鏜孔中心、球鉸螺栓中心、托圈吊耳中心,這三個中心必須在一條豎直線上;同時,三個球鉸卡板的標高必須保持一致。

(圖五)

球鉸螺栓保持豎直狀態在安裝過程中能夠控制,但球鉸卡板中心位置不易控制,因為球鉸卡板厚160mm,在焊接過程中要產生變形,但變形多少為不確定因素,因此,控制球鉸卡板在焊接過程中的變形是整個安裝過程的關健。

四、球鉸卡板焊接變形研究

為了全面了解球鉸卡板在安裝完后的變形情況,我們對球鉸支架進行了全面的分析,如球鉸支架的外形,坡口形式,坡口大小,焊接方式等,卡板及筋板的坡口形式如圖六示。

(圖六)

因為球鉸卡板厚160mm,筋板厚80mm,因此,球鉸支架在安裝過程中的變形應是比較大的。

1、球鉸卡板與爐皮焊接變形的簡單計算

查《焊工工藝學》可知,如果上下筋板與卡板在與爐皮焊接前為自由狀態,上下筋板及卡板的焊接應視為對接,如果在焊接前為一約束體,那么,焊接完后變形將小得多,因此,我們在焊接順序上,應首先選擇焊后變形小的先焊,讓焊后變形大的在焊接前已經成為約束體,同時,綜合考慮卡板焊完后要求所處的狀態,因此,應先焊上下筋板,再焊卡板。經計算,上下筋板焊完后,將產生4mm的收縮變形,在焊卡板時,收縮量將會增加2mm,因此,收縮的總量將會達到6mm。

2、卡板焊接模擬實驗

因為焊接變形是非常復雜的,為了進一步確定上述變形收縮量,我們模擬球鉸支架的形狀,比照實際大小的1/3,鋼板厚度與實際一致,進行了焊接模擬實驗,球鉸支架如圖七示,經過該實驗,其結

(圖七)

果發現卡板水平收縮變形為3mm,水平度無明顯變化,經過仔細分析,模擬實驗與真實環境有不同的地方。對于模擬實驗,第一次上下筋板焊完后,模擬爐皮的鋼板收縮達到7mm而形成旁彎,當卡板焊完后,又將該鋼板中部拉回來達到4mm,使旁彎縮小,因此,整個收縮變形為3mm,變形情況如圖八示。

(圖八)

經過我們進一步的研究,得出結論,在實際中安裝球鉸支架時,爐體本身變形收縮較小,因此,大量變形收縮在支架上產生,另一方面,模擬爐皮的鋼板是一小塊,在焊接過程中熱量會比較集中,變形會更大,所以在實際安裝中,總變形應比7mm要小,最終,我們選擇5mm作為球鉸卡板的最后變形收縮量。

五、實施

1、球鉸支架卡板及聯接板的制作

為了保證球鉸支架安裝定位的準確性,在制作時,支架卡板徑向留50mm的余量,坡口先不切割,在安裝時測量數椐后再切割;對球鉸支架的聯接板兩端也事先各留50mm的余量,在球鉸支架位置確定完后,再根椐實際尺寸對聯接板進行切割。

(圖九)

2、托圈的找平

由于此次檢修中,托圈上吊耳利舊,因此首先應使三個球鉸吊耳處于同一水平面上,為了找平吊耳,我們找來了Φ50mm的管子,然后放在兩個吊耳孔中間,讓其自然到最低點,最后由測量班測量管子上部標高,如圖九示,邊測量,邊調整,最后測得的三組數椐相差均小于1mm,表示球鉸吊耳已經找平。

3、爐殼的找正

以耳軸中心線標高10.45m為基準找爐殼的標高,以留設的轉爐中心找新爐殼的中心,檢查新爐殼與托圈之間的間隙是否均勻,發現間隙均在85mm以上,最后打卡子對爐殼進行固定。

4、安裝輔助支座,支架現場切割坡口

由于球鉸支架每件重量為8t,在找平找正時必須有輔助設施,另外,考慮托圈可能要變形,球鉸卡板及筋板的坡口必須現場測量完后再切割,用∠90*90*6的角鋼制作輔助支架,角鋼上表面標高為▽12.270m,即比球鉸卡板下表面標高低5mm,支架形狀如圖十示,2#角鋼內側掛垂線必須過托圈上兩個吊耳的中心,在2#角鋼上

(圖十)

找出球鉸螺栓的中心位置,即O點,過O點水平向2#角鋼作垂線,在爐殼上找到O`,以O點為中心,每隔100mm再找出其它點,A1、A2、A3…,B1、B2、B3…,分別過這些點水平作OO`的平行線,與爐殼分別交于A1`、A2`、A3`…,B1`、B2`、B3`…,分別測量出OO`、A1A1`、A2A2`、A3A3`…,B1B1`、B2B2`、B3B3`…,的長度,在球鉸支架卡板上對應位置作標記,即可根椐此標記現場切割出坡口;同理,對支架的上下筋板可采取相似的辦法現場切割出坡口。數椐測量完后,即可將輔助支架上2#角鋼拆除,其余角鋼保留,以備下步工序用。

5、安裝球鉸螺栓

按照安裝球鉸螺栓的步驟將球鉸螺栓銷軸及球鉸螺栓安好,4號球面座必須安裝到位,測量球鉸螺栓上4個點,標高誤差控制在2mm以內,對球鉸螺栓必須進行位置調整,使球鉸螺栓下部墊圈加完后,在球鉸螺栓與托圈吊耳之間,必須保證有3mm的間隙,最后在螺栓上加支撐固定,固定完后再復測一遍,若無變化,交下步工序。

6、安裝球鉸支架

⑴、安裝球面墊及球面座

球鉸支架在往爐皮上安裝之前,應先將2號球面座及3號球面墊安進支架鏜孔內,3號球面墊由于在鏜孔下方,必須臨時固定。

⑵、安裝球鉸支架

利用設置的輔助支架,將3個球鉸支架按安裝位置擺放好,并找好標高,考慮焊接收縮變形,3個球鉸支架中心均向外側平移5mm,然后,將球鉸支架點焊固定,再次復核標高及中心。

⑶、安裝球鉸支架的聯接板及上部蓋圈,并點焊固定。

7、球鉸支架、聯接板及上蓋圈的焊接

⑴、先焊接球鉸支架的上下筋板,先焊縫1、縫9、縫8、縫12,再焊縫2、縫10、縫7、縫11,最后焊縫3、縫4、縫5、縫6。焊筋板時,縫1與縫9同時焊,縫8與縫12同時焊,縫2與縫10同時焊,縫7與縫11同時焊。焊接順序如圖十一示。

(圖十一)

⑵、吊升爐殼,由于球鉸支架與環縫較近,有些部位焊不到,因此,應吊升爐殼,吊升高度為520mm。

⑶、焊接卡板與爐殼間的環縫。先焊下環縫13,再焊上環縫14。

⑷、焊接球鉸支架與聯接板處間的接縫,即卡板的兩端,然后焊接聯接板環縫,最后焊接上蓋圈環縫。

⑸、焊接方法采取CO2氣體保護焊、手工焊相結合。

⑹、三個球鉸支架焊接過程中變形監控措施:用百分表觀察變形情況,及時調整焊接工藝。如圖十二示。

(圖十二)

8、球鉸支架退火

球鉸支架焊接完成后,即進行回爐退火,退火時,球鉸螺帽不把上,用耐熱石棉板對球鉸螺栓加以保護,用廠方的煤氣接到焊口位置,退火溫度為550℃。

9、觀察結果

退火完成后,我們對球鉸支架卡板及球面墊進行了仔細的觀察,發現卡板無變形情況,3號球面墊與4號球面座保持平齊,說明球鉸卡板在焊接完后確實向內收縮5mm。

六、實施結果

全部項目完成后,爐體部位實現了一次試車成功,在生產過程中無任何質量問題。

七、實施效益

由于我們采用了上述合理的施工工藝,使處于主要矛盾線的爐體部位施工比計劃工期提前17個班,創造了很好的經濟效益。