全氫罩式退火爐系統(tǒng)分析論文
時(shí)間:2022-04-01 04:11:15
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1.控制系統(tǒng)硬件構(gòu)成和控制功能
1.1硬件構(gòu)成。全氫罩式退火爐Ⅰ級自動控制系統(tǒng)部分采用西門子s7—300系列PLC,形成的是主從結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)由現(xiàn)場總線Profibus實(shí)現(xiàn)。其中,公輔PLC為主站,主要用來控制能源介質(zhì)減壓閥站和液壓站,另外通過DP網(wǎng)絡(luò)連接4個(gè)ET200來控制終冷臺。現(xiàn)場每個(gè)爐臺各有1個(gè)s7—300PLC子站,配置相同,其中CPU都選擇CP315-2DP,各站都由ET200模塊、OP面板和M440變頻器等組成,以此實(shí)現(xiàn)控制爐臺退火的目的。Ⅱ級采用工業(yè)以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)來與一級通信,完成鋼卷組爐,退火程序的下載和退火模型的在線計(jì)算,對將操作過程中設(shè)定的退火曲線和數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。
1.2控制功能。Ⅱ級計(jì)算機(jī)退火模擬計(jì)算的結(jié)果作為整個(gè)全氫罩式退火爐工作的基礎(chǔ),滿足了整個(gè)退火流程中要控制的對象,具體有溫度、自動點(diǎn)火控制、H2含量、N2流量、閥門操作等等,詳細(xì)情況如下:第一,科學(xué)合理的控制氫氣、氮?dú)獾牧髁亢秃浚瑫r(shí)也實(shí)現(xiàn)了對料室的壓力控制。第二,實(shí)時(shí)監(jiān)測每個(gè)流程中的變量情況,主要有氧含量監(jiān)測、氫氣氮?dú)獾瓤扇夹詺怏w流量監(jiān)測等。第三,對退火過程中任何一種故障的檢查、報(bào)警進(jìn)行嚴(yán)格控制。第四,對燃燒室和料室溫度進(jìn)行嚴(yán)格的控制,并執(zhí)行自動點(diǎn)火功能。第五,順利實(shí)現(xiàn)和Ⅱ級計(jì)算機(jī)之間的數(shù)據(jù)交互,能完全接受各種模型設(shè)備得到的計(jì)算數(shù)據(jù),也能將監(jiān)控到的各種信息和故障信息及時(shí)的傳送給Ⅱ級計(jì)算機(jī),便于其對選用的退火曲線進(jìn)行及時(shí)修改,最后將修改的結(jié)果返回給Ⅰ級計(jì)算機(jī)。
2.系統(tǒng)中主要控制回路的執(zhí)行
2.1退火過程的溫度控制。本文研究的退火爐控制系統(tǒng)執(zhí)行的是雙閉環(huán)控制,同時(shí)控制了料室溫度和燃料室的溫度,其中將燃料室閉環(huán)溫度設(shè)置為加熱罩所能承受的最大溫度850℃,并且可以根據(jù)料室的溫度和加熱罩溫度上升的情況實(shí)現(xiàn)兩個(gè)閉環(huán)間的轉(zhuǎn)化,但需要具備一定的切換條件:第一,倘若料室的溫度不小于原有的設(shè)置值,就可實(shí)現(xiàn)燃燒室到料室的閉環(huán)切換。第二,倘若燃燒室的實(shí)際溫度大于加熱罩的給定值,或者提高了10攝氏度,又或者料室的實(shí)際溫度滑落了15攝氏度,則需要將料室閉環(huán)切換到燃料室閉環(huán)。
2.2氣體流量和料室壓力的控制。從圖2可以看出,PI調(diào)節(jié)器在控制氣體壓力和流量的過程中,以串聯(lián)的形式實(shí)現(xiàn)控制,其中存在兩個(gè)閉環(huán)回路,主回路主要實(shí)現(xiàn)對流量的把控,剩下一個(gè)回路則對壓力進(jìn)行把控,兩個(gè)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)的裝置都為閥門定位器。
3.結(jié)語
總之,全氫罩式退火爐控制軟件并沒有脫離原有的工藝技術(shù),而是以此為研究基礎(chǔ)進(jìn)行的改進(jìn),該軟件不僅在溫度控制和模糊控制算法上具有更前衛(wèi)的計(jì)算技術(shù),而且還更加智能、環(huán)保,對精度的控制也呈現(xiàn)出卓越的效果。本套系統(tǒng)和軟件部分是對西門子S7-300PLC進(jìn)行的設(shè)計(jì),但對其他應(yīng)用PLC進(jìn)行退火爐控制同樣適用,僅需要改變語言的使用環(huán)境和設(shè)備接口即可,因此在冶金冷軋領(lǐng)域具有廣泛的市場。
作者:馮桂敏單位:唐鋼微爾自動化公司