混凝土裂縫處理分析論文
時間:2022-06-30 04:37:00
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地下輸水隧洞特別是有壓隧洞是我國水利水電工程建設(shè)中常有的施工項目,但隧洞襯砌混凝土產(chǎn)生的裂縫不僅會破壞混凝土結(jié)構(gòu),影響隧洞的使用壽命,處理時費工費時增加成本增加工期,所以如何判斷裂縫產(chǎn)生的原因并采取適當(dāng)?shù)奶幚矸椒▽τ诖祟愴椖坑兄匾饬x。
一、概述
總干4#隧洞位于引黃總干一,二級泵站之間,前連1#出水調(diào)壓井,后接2#進水調(diào)壓井,總長1698.92m,為有壓輸水遂洞,設(shè)計開挖斷面為圓形,直徑D=6.45m,砼襯砌厚度40cm,襯砌后洞徑5.60m,由于施工需要,隧洞開挖時斷面形成馬蹄形,并設(shè)置了間距為100m的倒車洞。
隧洞地質(zhì)條件良好:多為白云巖白云質(zhì)灰?guī)r屬于II、III類圍巖,無重大地質(zhì)構(gòu)造,地下水不發(fā)育(∈3f5.寒武系風(fēng)山組五段)(CHG2+138~148f2-1和CHG3+9~G3+16f3-1處各有一小斷層斷層)。
砼澆筑前清基發(fā)現(xiàn),隧洞底部兩側(cè)和頂拱局部超挖嚴重,平均為25cm最大處為80cm。
設(shè)計砼澆筑段為12m,施工時采用液壓式針梁模板全斷面一次襯砌,設(shè)計環(huán)向鋼筋為Φ22,縱向分布鋼筋Φ12,砼設(shè)計標(biāo)號為C20W6F50,采用二級配泵送砼,骨料為人工碎石,天然河沙,摻高效減水劑MF-2摻量為5%,砼配比見附表一。
二、裂縫的調(diào)查及分布狀況
4#洞開挖結(jié)束后,于九九年七月二十四日澆筑第一段砼,以后平均3天完成一段砼澆筑,工期經(jīng)歷春、夏、秋、冬四季,后發(fā)現(xiàn)砼產(chǎn)生裂縫,表現(xiàn)為:有很強規(guī)律性,一般在澆筑段中部,春秋季澆筑的砼多為一側(cè)呈環(huán)向(或兩側(cè)腰線以下),夏季裂縫多為一環(huán)(橫向一周),且多為砼澆筑后5-7天左右產(chǎn)生,裂縫分滲水和干縫(不滲水)兩種。裂縫調(diào)查及分布情況見附表二。
三、裂縫產(chǎn)生的原因分析
3.1砼的配合比的選擇
施工所用的配合比是經(jīng)過室內(nèi)試驗后取得的,水泥摻量為280-330kg/m3之間,符合泵送砼要求,施工中使用的大同普硅525#水泥從多年的使用和檢測結(jié)果看,該廠家水泥的強度、安定性等方面是穩(wěn)定和良好的。已澆完砼共取樣312組,檢測結(jié)果為全部合格,平均強度為31Mpa,在現(xiàn)場及有關(guān)單位進行的回彈儀無損檢測結(jié)果也是理想的,強度為32~33MPa。另外,分析砼裂縫形狀、規(guī)律和水泥摻量大的所產(chǎn)生的裂縫形狀、尺寸、規(guī)律也不相符,可以判斷:裂縫的產(chǎn)生與配合比無直接關(guān)系。
3.2砼的澆筑方式
在施工中,4#洞的全斷面砼襯砌是由2#拌合站供料的,砼攪拌車運料,運距0.5km,到現(xiàn)場后,由砼泵輸送進倉號,(每塊間隔3天左右),施工中每個澆筑段施工縫均設(shè)橡膠止水和鋪設(shè)復(fù)合型泡沬板,從澆筑方式和間隔時間對照裂縫進行分析認為:砼的澆筑方式于裂縫沒有直接影響的關(guān)系。
3.3地下洞室的基本恒溫對施工有利
洞內(nèi)溫度除受季節(jié)產(chǎn)生的緩慢變化影響外,一定時段內(nèi)基本處于恒溫狀態(tài),從澆筑時溫測結(jié)果看,5~9月份洞內(nèi)溫度基本在12~18℃之間,到了10月份也多穩(wěn)定在8~10℃之間,洞內(nèi)溫度無驟降變化,8月份洞內(nèi)日溫溫差也較小,洞內(nèi)基本穩(wěn)定的溫度對砼的施工是有利的。溫度統(tǒng)計見附表三。
3.4砼養(yǎng)生的條件良好
每一澆筑段的砼澆筑完后,均采取在已澆塊下游部位用渣袋攔小壩截水,利用水泵抽水直接噴撒在砼表面上養(yǎng)護,水流循環(huán)利用。養(yǎng)護水為洞內(nèi)水,溫度經(jīng)測定與氣溫相近,每班均設(shè)專人養(yǎng)護,所有這些有利條件構(gòu)成了對砼的良好養(yǎng)護。
3.5良好的地質(zhì)條件不會導(dǎo)致裂縫產(chǎn)生
所有澆筑段圍巖堅硬完整,巖型均一,構(gòu)造簡單,除兩處有小斷層外,并無大的特殊地質(zhì)構(gòu)造,洞內(nèi)地質(zhì)變形也趨穩(wěn)定,且?guī)r質(zhì)層濕度與洞內(nèi)濕度趨向一致,分析判斷,上述良好的地質(zhì)條件不會導(dǎo)致砼產(chǎn)生裂縫。
3.6骨料成分不會導(dǎo)致裂縫產(chǎn)生
人工骨料是采用二級站開挖巖石經(jīng)破碎生產(chǎn)的,因二級站巖石基本上為巖,含有的能與水泥活性物質(zhì)引起堿性反應(yīng)的成分較少,砂采用天然河砂,內(nèi)含少量石英、長石等也不會與水泥發(fā)生較嚴重的堿反應(yīng)以致形成裂縫。
3.7澆筑溫度、超挖、分段長及配筋相對較少的綜合作用是導(dǎo)致砼裂縫產(chǎn)生的主要原因
3.7.1從表二中可見,出現(xiàn)裂縫多的季節(jié)是在夏季6-7月份。骨料經(jīng)過水噴淋降溫,溫度一般在17℃-22℃之間,最高溫度24℃,水泥儲存在庫內(nèi),溫度一般18℃-35℃之間,砼出機溫度在21℃-29℃之間,倉面砼溫度一般為21℃-29℃,根據(jù)當(dāng)時的施工情況和有關(guān)規(guī)范,對澆筑塊溫度應(yīng)力進行過計算,計算結(jié)果表明砼塊體所受的溫度應(yīng)力處于臨界狀態(tài),應(yīng)是導(dǎo)致砼裂縫產(chǎn)生的主要原因之一。
3.7.2從開挖斷面圖看,設(shè)計砼襯砌厚度40cm,但實際挖深尺寸在底拱兩側(cè)角最深達1.2m,頂拱最深達85cm左右,均遠遠超出設(shè)計45cm,對照超挖數(shù)據(jù)看,超挖多的部位,產(chǎn)生的裂縫機率比較高。
3.7.3因為實際超挖后,原設(shè)計的雙層筋是針對40cm后砼的,但實際情況是,雙層筋后有約40cm后的砼內(nèi)無筋,當(dāng)內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力時,無鋼筋受力,對裂縫產(chǎn)生有很大的關(guān)系。
3.7.4原設(shè)計40cm砼厚度澆筑分塊長度12m現(xiàn)澆筑厚度改變,長寬比等應(yīng)力分布也有所改變。原12m塊的長度對于90cm厚度的砼明顯欠妥。實際檢查中,也發(fā)現(xiàn)大多裂縫是產(chǎn)生在每塊砼的中間部位,這也說明了,砼厚度改變后,澆筑段的長度比不適當(dāng),與裂縫產(chǎn)生也有一定關(guān)系。
四、裂縫的預(yù)防與處理
通過上述分析,我們可以得出這樣一個結(jié)論,隧洞砼襯砌不單要考慮巖石突出或夾角部位對裂縫產(chǎn)生的影響,而且還應(yīng)注意,雖無大的“坑塘”存在,但普遍的大面積的超挖對改變砼內(nèi)部應(yīng)力帶來的不利影響也不可忽視。
4.1裂縫預(yù)防措施
4.1.1減小施工分塊長度,建議施工長度取8-10m。
4.1.2對于底拱砼,如超挖大于設(shè)計值10cm以上部位,應(yīng)采取澆筑基礎(chǔ)墊層,再澆筑洞體的施工方法,對于邊頂超挖段較大部位,則建議設(shè)計增加鋼筋用量或其它方法解決。
4.1.3施工中加強骨料的降溫工作,根據(jù)骨料含水調(diào)整配合比,并盡可能降低砼出機和入倉溫度。
4.1.4減少砼水平和垂直運輸中的砼中灰漿的流失,以防出機口和倉內(nèi)砼坍落度和配比的變化。
4.1.5施工中還需加強養(yǎng)護,保證砼配制準確及振搗的密實性,防止其它類型的裂縫產(chǎn)生。
4.1.6在高溫季節(jié)調(diào)整砼配和比,摻入粉煤灰。
4.2裂縫處理方法:
根據(jù)裂縫的狀況和發(fā)展趨勢,下步處理應(yīng)安排在澆筑結(jié)束20天后進行,分兩步進行:①進行砼澆筑后的回填灌漿和固結(jié)灌漿,②對灌完漿后仍有滲水的縫采用化學(xué)灌漿。回填灌漿和固結(jié)灌漿施工方法這里不在敘述。化學(xué)灌漿方案如下:
a.環(huán)向裂縫灌漿施工
環(huán)向裂縫也是有規(guī)則的裂縫,而且裂縫寬度較小。針對這種情況,采用深孔、淺孔相結(jié)合的高壓灌漿法,裂縫漏水的情況下灌入YN堵漏劑,滲水和無水的情況下灌入環(huán)氧樹脂灌漿材料,鉆孔間距1.0~1.5米,孔徑ø20。
b.灌漿施工程序
前期準備——裂縫調(diào)查——確定灌漿方案——布孔——鉆孔——沖孔——丙酮洗孔——安裝灌漿塞——灌漿——停止灌漿——管路沖洗——縫面修整——現(xiàn)場清理——驗收
c.灌漿施工方法
①在對現(xiàn)場和裂縫進行了詳盡的調(diào)查準備工作后,現(xiàn)場施工開始。
②在選好孔位后,開始鉆孔,鉆孔時必須定位開孔,準確控制進孔方向,確保孔縫相交,達到預(yù)期灌漿效果。
③灌漿塞采用根據(jù)膨脹螺栓的原理制成的專用灌漿塞。
④由于漿液的固化時間可以調(diào)整,因此不同的裂縫、不同的灌漿時段,采用不同的配比。配漿時要求稱量準確,攪拌均勻,不能漏加或錯加任一組份,以“少配、勤配”為原則,既避免了材料的浪費,同時也適應(yīng)了環(huán)保要求。
⑤灌漿時選用的輕化灌泵和德國瓦格納公司生產(chǎn)的電動隔膜泵。兩者各項技術(shù)參數(shù)見表1。輕型化灌漿泵設(shè)計灌漿壓力和進漿量較小;電動隔膜灌漿壓力高,并且配有無級調(diào)速裝置,能夠很好的控制進漿量。現(xiàn)場灌漿時根據(jù)不同的裂縫和灌漿壓力要求采用相應(yīng)的灌漿設(shè)備。
表1
技術(shù)參數(shù)
類型
馬達功率
(KW)
重量
(Kg)
電壓
(V)
進漿量
(L/min)
最大壓力
(Mpa)
電動隔膜
1.45
38.5
230v/50HZ
2.8
25
輕型化灌泵
7.0
1.0
1
⑥灌漿結(jié)束后,及時清理裂縫表面殘留漿液,保持現(xiàn)場清潔。
⑦漿液固化后,采用Sikadur731涂抹縫面,并用磨光機修面。
d.灌漿材料
①環(huán)氧樹脂灌漿材料
環(huán)氧樹脂系列灌漿材料粘度小,固化時間可以調(diào)整,適合于開度較小,滲水不太嚴重的環(huán)向裂縫的灌漿施工,而且環(huán)氧樹脂材料強度較高,在堵漏的同時也起到了補強和抗沖刷的作用,是一種理想的灌漿材料,在室溫下其各項性能指標(biāo)見表2。
表2
初始
粘度
(mpa.s)
比重
PH
值
純漿硬化物強度(Mpa)
漿液粘強度(Mpa)
固砂體動彈模
抗壓
抗拉
干縫
濕縫
固砂體動彈模
屈服
破壞
>1.0*
1.035
6
30~70
80~100
12.5~14.8
1.9
1.7
1.6~2.5
注:*——漿液粘度隨不同的配比而變化
②YN——聚氨酯堵漏劑
YN——聚氨酯堵漏劑粘度較大,以水為固化劑,遇水后在幾十秒內(nèi)迅速與水反應(yīng),后成一種彈性體,短時間內(nèi)即可止水,適用于漏水較大的環(huán)向裂縫和伸縮縫,在室溫下其各頂性能指標(biāo)見表3。
表3
粘度(mpa.s)
誘導(dǎo)凝固時間(s)
膨脹率
40~80
20~900
≥350%
e.化學(xué)灌漿質(zhì)量保證
在進行充分的調(diào)查研究后,制定出以上方案,根據(jù)以往化學(xué)灌漿處理經(jīng)驗,漏水的裂縫逐漸變干燥,漿液在裂縫內(nèi)部能起到止水的作用,灌入裂縫中漿液除了堵水這外,還可以對周邊的混凝土起到補強的作用。
f.施工設(shè)備
施工主要設(shè)備見表4
序號
名稱
單位
數(shù)量
備注
1
LILTI電錘
臺
2
2
高壓化灌泵
臺
2
3
輕型化灌泵
臺
2
4
磨光機
臺
1
5
0.2m3氣泵
臺
1
6
五十鈴交通車
輛
1
g.施工進度及人員配置
以處理200m裂縫長度施工進度及人員配置為列。詳見表5、6。
表6人員配置計劃
類別
高級工程師
工程師
技術(shù)工人
普通工人
合計
人數(shù)
1
1
4
4
10
h.安全施工
①增強文明施工、安全生產(chǎn)的意識,操作人員要穿戴好防護用品,進入施工現(xiàn)場要戴安全帽,現(xiàn)場嚴禁吸煙;
②有些化灌材料有毒易燃,應(yīng)存放在陰涼、干燥、通風(fēng)良好的地方,特別注意防火、防毒,確保安全,備好必要的防火器材;
③施工現(xiàn)場要加強通風(fēng)、排毒,保證施工人員身體健康;
④設(shè)備、器皿、工具要及時清洗。
五、經(jīng)驗總結(jié)
根據(jù)施工中的具體情況,我們實施了四.1條所述的預(yù)防措施,收到了良好效果,化學(xué)灌漿也取得成功。但是,值得我們吸取的經(jīng)驗之一是在隧洞開挖中一定要避免大面積的超挖特別是嚴重超挖,其次是切實做好高溫季節(jié)骨料的降溫工作。只有這樣,才能少出裂縫從而取得好的施工質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
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