地下連續墻施工技術分析論文
時間:2022-08-04 11:25:00
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摘要:本文主要闡述了地下連續墻的施工過程中一些技術要點和難點,并且結合實踐提出了作者的一點意見和解決方法。
1、前言
1950年意大利開始在水庫大壩工程中使用地下連續墻技術,1958年我國引進了此項技術并應用于北京密云水庫的施工中。70年代中期,這項技術開始推廣應用到建筑、煤礦、市政等部門。我們上海市第二市政工程有限公司作為總包方早已涉及到了地下連續墻的施工,但真正開始自己施工卻是從2001年輕軌明珠線二期臨平路車站地下連續墻的施工開始的,上海的軌道交通施工市場前景廣闊,因此地下連續墻施工技術的研究對我們上海市第二市政工程有限公司有著重要的戰略意義。
2、地下連續墻簡介雖然地下連續墻已經有了50多年的歷史,但是要嚴格分類,仍是很難的
(1)按成墻方式可分為:①樁排式;②槽板式;③組合式。
(2)按墻的用途可分為:①防滲墻;②臨時擋土墻;③永久擋土(承重)墻;④作為基礎用的地下連續墻。
(3)按強體材料可分為:①鋼筋混凝土墻;②塑性混凝土墻;③固化灰漿墻;④自硬泥漿墻;⑤預制墻;⑥泥漿槽墻(回填礫石、粘土和水泥三合土);⑦后張預應力地下連續墻;⑧鋼制地下連續墻。
(4)按開挖情況可分為:①地下連續墻(開挖);②地下防滲墻(不開挖)。
我們這里講的是槽板式用作永久擋土圍護結構的鋼筋混凝土地下連續墻。
地下連續墻的優點有很多,主要有:
(1)施工時振動小,噪音低,非常適于在城市施工。
(2)墻體剛度大,用于基坑開挖時,極少發生地基沉降或塌方事故。
(3)防滲性能好。
(4)可以貼近施工,由于上述幾項優點,我們可以緊貼原有建筑物施工地下連續墻。
(5)可用于逆作法施工。
(6)適用于多種地基條件。
(7)可用作剛性基礎。
(8)占地少,可以充分利用建筑紅線以內有限的地面和空間,充分發揮投資效益。
(9)工效高,工期短,質量可靠,經濟效益高。
地下連續墻的缺點主要有:
(1)在一些特殊的地質條件下(如很軟的淤泥質土,含漂石的沖積層和超硬巖石等),施工難度很大。
(2)如果施工方法不當或地質條件特殊,可能出現相鄰槽段不能對齊和漏水的問題。
(3)地下連續墻如果用作臨時的擋土結構,比其它方法的費用要高些。
(4)在城市施工時,廢泥漿地處理比較麻煩。
3、地下連續墻施工難點地下連續墻的施工主要分為以下幾個部分:導墻施工、鋼筋籠制作、泥漿制作、成槽放樣、成槽、下鎖口管、鋼筋籠吊放和下鋼筋籠、下拔砼導管澆筑砼、拔鎖口管
以下將分項敘述各個施工環節中的要點和難點:
3.1導墻施工導墻是地下連續墻施工的第一步,它的作用是擋土墻,建造地下連續墻施工測量的基準、儲存泥漿,它對挖槽起重大作用。根據我們使用的情況看來主要有以下幾個問題。
(1)導墻變形導致鋼筋籠不能順利下放出現這種情況的主要原因是導墻施工完畢后沒有加縱向支撐,導墻側向穩定不足發生導墻變形。解決這個問題的措施是導墻拆模后,沿導墻縱向每隔一米設二道木支撐,將二片導墻支撐起來,導墻砼沒有達到設計強度以前,禁止重型機械在導墻側面行駛,防止導墻受壓變形。
如導墻已變形,解決方法是用鎖口管強行插入,撐開足夠空間下放鋼筋籠。
(2)導墻的內墻面與地下連續墻的軸線不平行這個問題在我們的施工過程中曾經碰到過,超聲波測試結果顯示,由于導墻本身的不垂直,造成整幅墻的垂直度不理想。
導墻的內墻面與地下連續墻的軸線不平行會造成建好的地下連續墻不符合設計要求。解決的措施主要是導墻中心線與地下連續墻軸應重合,內外導墻面的凈距應等于地下連續墻的設計寬度加50mm,凈距誤差小于5mm,導墻內外墻面垂直。以此偏差進行控制,可以確保偏差符合設計要求。
(3)導墻開挖深度范圍內均為回填土,塌方后造成導墻背側空洞,砼方量增多解決方法:首先是用小型挖基開挖導墻,使回填的土方量減少,其次是導墻背后填一些素土而不用雜填土。
3.2鋼筋籠制作鋼筋籠的制作是地下連續墻施工的一個重要環節,在我們的施工過程中,鋼筋籠的制作與進度的快慢有直接影響。鋼筋籠制作主要有以下幾點問題:
(1)進度問題進度是由許多因素影響的,我們一般碰到的主要有:
①施工時場地條件不允許設置兩個鋼筋制作平臺。鋼筋籠制作速度決定了施工進度,要保證一天一幅的施工進度,一定要兩個施工平臺交替作業。
②施工時進入梅雨天氣,下雨天數多。電焊工屬于危險工種,尤其不能在雨天施工,在安全和文明施工的要求下我們在雨天停止施工。我認為解決方法是用腳手架和彩鋼板分段搭設小棚子,下設滾輪,拼接起來,雨天遮雨,平時遮陽。待鋼筋籠需要起吊時用推開或吊車吊離。
(2)焊接質量問題焊接質量問題是鋼筋籠制作過程里一個比較突出的問題。主要有:
①碰焊接頭錯位、彎曲。
錯位主要是由于碰焊工工作量大,注意力不集中引起的質量問題,經過提醒并且不定期的抽樣檢查,碰焊質量有了明顯提高。民工隊伍里需要掌握碰焊技術的人員。彎曲是因為碰焊完成后,接頭部分還處于高溫軟弱狀態,強度不夠,民工在搬運鋼筋到堆放地時,造成鋼筋在接頭處受力彎曲變形,在堆放后又沒有處理過,冷卻后強度恢復很難處理。對民工技術交底過后情況有所好轉,在以后的工作里應該緊盯這個問題。
②鋼筋籠焊接時的咬肉問題。
這個問題的產生主要是因為民工隊伍技術水平不到位,許多是生手,其次是因為由于電焊工數量不夠,由一班人長期加班加點,疲勞過度引起的質量問題。如果更換生手并且配足電焊工的話,問題就會得到徹底解決。
3.3泥漿制作泥漿是地下連續墻施工中深槽槽壁穩定的關鍵,必須根據地質、水文資料,采用膨潤土、cmc、純堿等原料,按一定比例配制而成。在地下連續墻成槽中,依靠槽壁內充滿觸變泥漿,并使泥漿液面保持高出地下水位0.5—1.0米。泥漿液柱壓力作用在開挖槽段土壁上,除平衡土壓力、水壓力外,由于泥漿在槽壁內的壓差作用,部分水滲入土層,從而在槽壁表面形成一層固體顆粒狀的膠結物——泥皮。性能良好的泥漿失水量少,泥皮薄而密,具有較高的粘接力,這對于維護槽壁穩定,防止塌方起到很大的作用。
泥漿制作過程中應該注意以下幾個問題:
(1)要按泥漿的使用狀態及時進行泥漿指標的檢驗。
新拌制的泥漿不控制就不知拌制的泥漿能否滿足成槽的要求;儲存泥漿池的泥漿不檢驗,可能影響槽壁的穩定;溝槽內的泥漿不按挖槽過程中和挖槽完成后泥漿靜止時間長短分別進行質量控制,會形成泥皮薄弱且抗滲性能差;挖槽過程中正在循環使用的泥漿不及時測定試驗,泥漿質量惡化程度不清,不及時改善泥漿性能,槽壁挖掘進度和槽壁穩定性難以保證;澆筑混凝土置換出來的泥漿不進行全部質量控制試驗,就無法判別泥漿應舍棄還是處理后重復使用。
(2)成本控制泥漿制作主要用三種原材料,膨潤土、cmc、純堿。其中膨潤土最廉價,純堿和cmc則非常昂貴。如何在保證質量的情況下節約成本,就成為一個關鍵問題。
要解決這個問題就要在條件允許的情況下,盡可能地多用膨潤土。合格的泥漿有一定的指標要求,主要有粘度、ph值、含沙量、比重、泥皮厚度、失水量等。要達到指標的要求有很多種配置方法,但要找到最經濟的配置方法是需要多次試驗的。
(3)泥漿制作與工程整體的銜接問題泥漿制作工藝要求,新配制的泥漿應該在池中放置一天充分發酵后才可投入使用。舊泥漿也應該在成槽之前進行回收處理和利用。當工程進行得非常緊張的時候,一天一幅的進度對泥漿制作是一個嚴峻的考驗。
有時自來水壓力小,要拌制一個攪拌池的泥漿(5立方米)至少需要30分鐘,當需要拌制新漿的時候,時間就變得非常緊張。解決的方法一個是連夜施工,在泥漿回籠完成的時候馬上開始拌制新漿或進行泥漿處理。另外準備一個清水箱,在不拌制新漿的時候用于灌滿清水,里面放置一個大功率水泵,拌漿時使用箱內清水,同時水管連續向箱內供水,就可以最大限度的利用水流量,加快供水速度,節約拌漿的時間。
(4)泥漿制作具體方量的確定泥漿制作需要一定的方量,到底多少方量才是合適的呢。方量的確定在理論書籍上有許多復雜的公式。一般情況,以拌制理論方量的1.5倍比較合適。在已經施工的36幅墻的過程中,基本上是合適的。但也出現過特殊情況,例如DQ95的成槽過程中發生過明顯的泥漿滲漏情況,幸虧發現及時,馬上拌制新漿,由于滲漏速度不是很快,最終沒有影響工程的進行,此幅實際用漿量是平時的2倍。
3.4成槽放樣成槽放樣其實是一項比較簡單的工作,但我們卻在這個問題上碰到了釘子。成槽寬度理論上應該是:成槽寬度=墻體理論寬度+鎖口管直徑+外放尺寸(先行幅)
成槽寬度=墻體理論寬度+鎖口管直徑/2+外放尺寸(連接幅)
第一幅時我們把外放尺寸定為10公分,實際情況看來,這個尺寸是偏小的。在成槽完畢的時候,我們碰到了鋼筋籠下放困難的問題,實際上成槽不能保證垂直度,在底部的時候發生傾斜,解決方法是:1)加強成槽司機的垂直度控制意識,設立獎勵制度。
2)購買測斜儀,確保垂直度。
3.5成槽成槽主要有以下幾個問題:
(1)成槽機施工成槽施工是地下連續墻施工的第一步,也是地下連續墻施工質量是否完好的關鍵一步,成槽的技術指標要求主要是前后偏差、左右偏差。由于前后偏差由儀器控制,前后偏差在施工過程中出現問題的次數是較少的;左右偏差由于原有的控制儀器損壞,至今未修復,因此主要由司機的經驗和目測來控制。左右偏差的問題是我們地下連續墻施工過程中的一個頑癥,發生的概率非常高。在一次抽檢時,槽頂與槽底的偏差竟然有60厘米之多,這么大的偏差肉眼很容易就可以觀察到。我認為首先是我們的技術交底工作沒有做好,其次是成槽司機的態度不是很嚴肅,希望在以后的施工過程過程中可以杜絕這種現象。
(2)泥漿液面控制成槽的施工工序中,泥漿液面控制是非常重要的一環。只有保證泥漿液面的高度高于地下水位的高度,并且不低于導墻以下50厘米時才能夠保證槽壁不塌方。泥漿液面控制包括兩個方面:首先是成槽工程中的液面控制,這一點做起來應該并不難。但是一旦發生,就會對我們的槽壁質量形成了很大的影響,塌方在所難免。產生的原因主要是指導工麻痹大意,民工不知道如何操作。我認為對民工的交底也是一項必做的工作,民工不止是干體力活,對具體的工序也應該有一定的了解。
其次是成槽結束后到澆筑砼之前的這段時間的液面控制。這件工作往往受到大家的忽視,但是泥漿液面的控制是全過程的,在澆筑砼之前都是必須保證合乎要求的,只要有一小段時間不合要求就會功虧一簣。
(3)地下水的升降遇到降雨等情況使地下水位急速上升,地下水又繞過導墻流入槽段使泥漿對地下水的超壓力減小,極易產生塌方事故。
地下水位越高,平衡它所需用的泥漿密度也越大,槽壁失穩的可能性越大,為了解決槽壁塌方,必要時可部分或全部降低地下水,泥漿面與地下水位液面高差大,對保證槽壁的穩定起很大作用。所以另一個方法是提高泥漿液面,泥漿液面至少高出地下水位0.5—1.0米。在施工中發現漏漿跑漿要及時堵漏補漿,以保持泥漿規定的液面。第二種方法實施比較容易因此采用的比較多,但碰到惡劣的地質環境,還是第一種方法效果好。
(4)清底工作在吊放鋼筋籠前不認真操作。
沉渣過多會造成地下連續墻的承載能力降低,墻體沉降加大沉渣影響墻體底部的截水防滲能力,成為管涌的隱患;降低混凝土的強度,嚴重影響接頭部位的抗滲性;造成鋼筋籠的上??;沉渣過多,影響鋼筋籠沉放不到位;加速泥漿變質。
(5)刷壁次數的問題地下連續墻一般都是順序施工,在已施工的地下連續墻的側面往往有許多泥土粘在上面,所以刷壁就成了必不可少的工作。刷壁要求在鐵刷上沒有泥才可停止,一般需要刷20次,確保接頭面的新老砼接合緊密,可實際情況往往刷壁的次數達不到要求,這就有可能造成兩幅墻之間夾有泥土,首先會產生嚴重的滲漏,其次對地下連續墻的整體性有很大影響。在以后的堵漏工作中就要浪費許多人力物力,經濟損失不可彌補,而且這對我們日后的決算也會造成很大的影響。因此雖然刷壁的工作比較煩,而且它導致的惡果不是很快就能看出來,但它卻對我們的施工質量有著至關緊要的影響,一點也馬虎不得。
3.6下鎖口管鎖口管的問題是施工過程的一個疑難雜癥,至今沒有得到合理的解決。主要問題有以下幾個方面:
(1)槽壁不垂直,造成鎖口管位置的偏移由于機器和人工的原因,我們成好的槽壁在下部總是存在兩端不垂直的問題:如圖所示
這就造成在下鎖口管的時候,鎖口管不能按照預先放好的樣的位置擺放,影響到這幅墻的寬度及鋼筋籠的下放。同時鎖口管的后面空當過大,加大了土方回填的工作量,也容易產生漏漿的問題。解決方法是修好左右糾偏的儀器,并且提高司機的操作技術,做好技術交底,在成槽后期的時候有意識的向兩邊傾斜。
(2)鎖口管固定不穩,造成鎖口管傾斜鎖口管的固定包括上端固定和下端固定:下端固定主要通過吊機提起鎖口管一段高度使其自由下落插入土中使其固定,這個工作除了一次漏做外做的還是比較好的,這種固定方法使鎖口管的下端一般不會產生大的位移。上端固定一般是通過鎖口管與導墻之間的縫隙之間打入導木枕,并用槽鋼斜撐來解決。這種方法基本上可以杜絕鎖口管移位的產生,我認為這是一種較好的方法。實際施工中我們使用最多的是用100噸吊車用10噸力豎直向上拉鎖口管,當鎖口管發生偏移時,會有反方向的力使其回位。這種方法的缺點是當發生小的位移時,反方向的力很小,不能夠起到作用,因此位移不可避免,而且當場地條件不允許時,100噸吊車很難找到合適的位置。
實際施工中,有幾次鎖口管上端未作固定或固定不好,偏移嚴重,造成此幅墻的幅寬超過設計寬度,占用了下一幅墻的幅寬。這個問題的產生和漏漿問題的產生共同造成了閉合幅的幅寬縮小的問題,其中最小的一幅只有4.5米寬,整整縮小了1.5米。
(3)拔鎖口管的問題拔鎖口管時為了避免使用液壓頂升架,往往在砼沒有澆筑完畢的時候就已經開始拔了,這樣做不是不可以,只是一定要掌握好砼初凝的時間,在實際操作中指導工往往不能很好的掌握。因此我認為拔鎖口管應該在砼灌注完畢的時候再開始拔,建議每次都使用液壓頂升架,這樣可以防止因鎖口管拔的太早,墻體底部的砼未初凝而產生的漏漿問題。
(4)鎖口管后回填土的問題鎖口管下放以后,不會緊貼土體,總是有一定的縫隙,一定要進行土方回填,否則砼繞過鎖口管,就會對下一幅連續墻的施工造成很大的障礙。但由于縫隙較小,又充滿泥漿,回填如不易密實。
因此我們要加工一根專用設備――鋼釬,用來插入縫隙,捅實回填土,防止砼繞流。
3.7鋼筋籠起吊和下鋼筋籠
(1)鋼筋籠偏移由于上一幅施工時鎖口管后面的空當回填不密實造成的漏漿問題會產生一系列的不良后果。成槽時由于砼已凝固,會損壞成槽機的牙齒,下鋼筋籠時也會對鋼筋籠產生影響。
當鋼筋籠碰到砼塊時,會發生傾斜,使鋼筋籠左右標高不一致,影響接駁器的準確安放。同時由于漏漿的影響,會使鋼筋籠發生側移,擴大本幅墻的寬度,占用下一幅墻的墻寬。
(2)民工上鋼筋籠的安全問題鋼筋籠起吊時一定要注意安全,整個鋼筋籠豎起來后足有30米高,經常發生焊工遺留的碎鋼筋、焊條高空下落問題,因此在整個起吊過程中無關人員一定要遠離鋼筋籠,防止意外事件的發生。由于施工的要求,必須要爬上鋼筋籠進行施工操作,危險性比較高,因此一定要注意安全,爬籠子之前對民工進行安全教育,安全帽帽扣要扣好,到達高度后第一步就是要系好安全帶。
(3)鋼筋籠下不去除少數是槽體垂直度不合要求外,大部分情況是由于漏漿的原因導致鋼筋籠下不去,因此漏漿的問題必須要解決。回填土不密實是導致漏漿的主要原因。
(4)鋼筋籠的吊放鋼筋籠的吊放過程中,發生鋼筋籠變形,籠在空中搖擺,吊點中心與槽段中心不重合。就會造成吊臂擺動,使籠在插入槽內碰撞槽壁發生坍塌,吊點中心與槽段中心偏差大,鋼筋籠不能順利沉放到槽底等。吊點問題至關重要,一旦吊點發生問題,就有可能造成鋼筋籠變形等不可彌補的損失,因此一定要經過項目部人員的仔細研究推敲,以確保鋼筋籠起吊的絕對安全。插入鋼筋籠時,使鋼筋籠的中心線對準槽段的縱向軸線,徐徐下放。
3.8下、拔砼導管、澆筑砼
(1)導管拼裝問題導管在砼澆注前先在地面上每4-5節拼裝好,用吊機直接吊入槽中砼導管口,再將導管連接起來,這樣有利于提高施工速度。
(2)導管拆卸的問題導管的拆卸問題是一個困擾我們的老問題,在倒砼的時候,我們要根據計算逐步拆卸導管,但由于有些導管拆不下來或需要很多的時間拆卸,嚴重的影響了砼的灌注工作,因為連續性是順利灌注砼的關鍵。其實這個問題并不難以解決,只要每次砼灌注完畢把每節導管拆卸一遍,螺絲口涂黃油潤滑就可以了。還應注意在使用導管的時候,一定要小心,防止導管碰撞變形,難以拆卸。
(3)堵管的問題由于砼的質量問題,發生過幾次導管堵塞的問題,經與拌站聯系過后沒有再發生過。導管堵塞后,要把導管整體拔出來,對斗上的鋼絲繩來說是一個考驗,整體提高二十幾米是非常危險的,萬一鋼絲繩斷掉就會造成不可估量的損失。因此拔出時應該換用直徑大的鋼絲繩。導管的整體拔出會因為拔空而造成淤泥夾層的事故,而且管內的砼在泥漿液面上倒入泥漿,會嚴重污染泥漿。
(4)在鋼筋籠安置完畢后,應馬上下導管馬上下導管是一個工序銜接的問題,這樣做可以減少空槽的時間,防止塌方的產生。
(5)槽底淤積物對墻體質量的影響
①淤積物的形成清底不徹底,大量泥渣仍然存在;清底驗收后仍有砂礫、粘土懸浮在槽孔泥漿中,隨著槽孔停置時間加長,粗顆粒懸浮物在重力的作用下沉積到槽孔底部;槽孔壁坍方,形成大量槽底淤積物。
②淤積物對墻體質量的影響槽孔底部淤積物是墻體夾泥的主要來源?;炷灵_澆時向下沖擊力大,混凝土將導管下的淤積物沖起,一部分懸浮于泥漿中,一部分與混凝土摻混,處于導管附近的淤積物易被混凝土推擠至遠離導管的端部。當淤積層厚度大或粒徑大時,仍有部分留在原地。懸浮于泥漿中淤積物,隨著時間的延長,又沉淀下來落在混凝土面上。一般情況下,這層淤泥比底部的淤積物細,內摩擦角小,比處于塑性流動狀態下的混凝土有更大的流動性,只要槽孔混凝土面稍有傾斜,就會促使淤泥流動,沿著斜坡流到低洼處聚集起來,當槽孔混凝土面發生變化或呈覆蓋狀流動時,這些淤泥最易被包裹在混凝土中,形成窩泥。被混凝土推擠至槽底兩端的淤積物,一部分隨混凝土沿接縫向上爬升,甚至一直爬到槽孔頂部。當混凝土擠壓力小時,還會在接縫處滯留下來形成接頭夾泥。當多根導管同時澆注時,導管間混凝土分界面也可能夾泥,這些夾泥大多來自槽底淤積物。
砼開始澆注時,先在導管內放置隔水球以便砼澆注時能將管內泥漿從管底排出。砼澆灌采用將砼車直接澆注的方法,初灌時保證每根導管砼澆搗有6方砼的備用量。
砼澆注中要保持砼連續均勻下料,砼面上升速度控制在4-5m/h,導管下口在混凝土內埋置深度控制在1.5-6.0m,在澆注過程中嚴防將導管口提出砼面,導管下口暴露在泥漿內,造成泥漿涌入導管。主要通過測量掌握砼面上升情況、澆筑量和導管埋入深度。當混凝土澆搗到地下連續墻頂部附近時,導管內混凝土不易流出,一方面要降低澆筑速度,另一方面可將導管的最小埋入深度減為1m左右,若混凝土還澆搗不下去,可將導管上下抽動,但上下抽動范圍不得超過30cm.在澆筑過程中,導管不能作橫向運動以防沉渣和泥漿混入混凝土中。同時不能使混凝土溢出料斗流入導溝。對采用兩根導管的地下連續墻,砼澆注應兩根導管輪流澆灌,確保砼面均勻上升,砼面高差小于50cm.以防止因砼面高差過大而產生夾層現象。
(6)砼面標高問題灌注砼時,一定要把砼面灌注到規定位置。因為表層的砼的質量由于和泥漿的接觸是得不到保證的,做圈梁的時候把表層的砼敲掉正是這個原因。
(7)泥漿對墻體的影響性能指標合格的泥漿有效防止坍方,減少了槽底淤積物的形成;有很好的攜渣能力,減少和延遲了混凝土面淤積物的形成;減少了對混凝土流動的阻力,大大減少了夾泥現象。有人用1:10的模型用直導管法在不同比重的膨潤土泥漿下澆注混凝土,當泥漿比重為10.3~10.45kN/m3時,墻間混凝土交界面無夾泥,與一期槽混凝土接頭處夾泥僅0~0.7mm;當泥漿含砂量增加,容重增加至10.6~10.8kN/m3時,接縫處夾泥顯著增加至2~3mm,底部拐角及腰部窩泥厚達2~5mm;使用12.3kN/m3,粘度為18s,夾泥相當嚴重。由此可見,在有效護壁的前提下,泥漿比重小,夾泥和窩泥少,而泥漿比重大時,夾泥嚴重。
(8)施工工藝對墻體質量的影響①導管間距不同間距導管澆注的墻段,墻間夾泥面積占垂直端面積的百分數統計表見下表夾泥面積統計表
統計數據表明,導管在3m時,斷面夾泥很少,3~3.5m略有增加,大于3.5m夾泥面積大大增加,因此導管間距不宜太大。
②導管埋深導管埋深影響混凝土的流動狀態。埋深太小,混凝土呈覆蓋式流動,容易將混凝土表面的浮泥卷入混凝土內;導管埋深太深時,導管內外壓力差小,混凝土流動不暢,當內外壓力差平衡時,則混凝土無法進入槽內。
③導管高差不同時拔管造成導管底口高差較大,當埋深較淺的進料時,混凝土影響的范圍小,只將本導管附近的混凝土擠壓上升。與相鄰導管澆注的混凝土面高差大,混凝土表面的浮泥流到低洼處聚集,很容易被卷入混凝土內。
④澆注速度澆灌速度太快,使混凝土表面呈鋸齒狀,泥漿和浮泥會進入到裂縫重嚴重影響混凝土質量。
3.9拔鎖口管
(1)砼的凝固情況是我們一定要注意的,因此在第一車砼到現場以后,現場取砼試塊,放置于施工現場,用以判斷砼的凝固情況,并根據砼的實際情部況決定鎖口管的松動和拔出時間。
(2)鎖口管提拔一般在砼澆灌4小時后開始松動,并確定砼試塊已初凝,開始松動時向上提升15-30cm,以后每20分鐘松動一次,每次提升15-30cm,如松動時頂升壓力超過100T,則可相應增加提升高度,縮小松動時間。實際操作中應該保證松動的時間,防止砼把鎖口管固結。由于鎖口管比較新,一般情況下用100噸吊車就可以把鎖口管拔起來。
(3)鎖口管拔出前,先計算剩在槽中的鎖口管底部位置,并結合砼澆灌記錄和現場試塊情況,在確定底部砼已達到終凝后才能拔出。最后一節鎖口管拔出前先用鋼筋插試墻體頂部砼有硬感后才能拔出。
地下連續墻的施工工藝和管理方法還有許多值得我們學習研究的地方,有待在以后的工作中和各位同事、老師共同學習提高。
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